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全膜法在電廠鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)中的應(yīng)用與分析

2025-05-06  來(lái)自: 衡美水處理公眾平臺(tái) 瀏覽次數(shù):87

如何進(jìn)行水處理

衡美水處理為您介紹一項(xiàng)水處理專(zhuān)業(yè)知識(shí)——全膜法電廠鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)中的應(yīng)用分析。

一、工程概況

河北省某秸稈電廠裝設(shè)2臺(tái)國(guó)產(chǎn)12MW中溫中壓?jiǎn)纬槟焦?a href="/Article-detail-id-2627345.html" title="機(jī)組">機(jī)組,電廠鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)產(chǎn)水量為2×22m³/h,原水設(shè)計(jì)水源為城市污水處理廠二級(jí)出水經(jīng)深度處理后的再生水,由于污水處理廠方面存在問(wèn)題,故目前水源采用電廠附近地下深井水。由于場(chǎng)地有限,不宜采用傳統(tǒng)的離子交換除鹽系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)綜合論證決定采用UFROEDI膜法水處理工藝,以減少系統(tǒng)的占地面積,簡(jiǎn)化設(shè)備操作,消除酸堿廢液對(duì)環(huán)境的污染


全膜法


電廠鍋爐補(bǔ)給水處理工藝流程為:地下深井水→生水箱→自動(dòng)反洗過(guò)濾器超濾裝置→超濾水箱→保安過(guò)濾器 級(jí)反滲透裝置 級(jí)淡水水箱→二級(jí)反滲透裝置→二級(jí)淡水箱→EDI裝置→除鹽水箱。鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)采用PLC程序控制,整體控制水平應(yīng)達(dá)到無(wú)人值守的標(biāo)準(zhǔn)。

二、主要工藝特點(diǎn)及運(yùn)行情況

1預(yù)處理系統(tǒng)

地下深井水引至生水箱,并在生水箱進(jìn)入母管處加入NaClO,以去除水中的有機(jī)物。生水再經(jīng)生水泵升壓后進(jìn)入2臺(tái)自動(dòng)清洗過(guò)濾器,過(guò)濾器型號(hào)為CTF2S302m³,單臺(tái)流量38m³/h,采用并聯(lián)母管制連接。自動(dòng)清洗過(guò)濾器過(guò)濾精度50μm,運(yùn)行周期由進(jìn)出口壓差和進(jìn)水流量控制,反洗采用水反洗。本系統(tǒng)設(shè)2套超濾裝置,單套產(chǎn)水量34m³/h

采用變頻恒水量控制,其運(yùn)行為全流過(guò)濾、頻繁反洗的全自動(dòng)連續(xù)方式。膜元件型號(hào)為OMEXELLTMSFR22860,膜孔徑0.03μm,材質(zhì)為PVDF聚偏氟乙烯中空纖維膜,共16支膜元件。水中顆粒物粒徑一般都大于0.03μm,因此UF系統(tǒng)出水水質(zhì)較好,SDI<2,濁度<0.10NTU。每支膜元件有效過(guò)濾面積為52m2,為外壓式膜。超濾膜通量為2m³/m2·d,運(yùn)行周期為40min,跨膜壓差穩(wěn)定在0.050.06MPa。反洗時(shí)間30s,反洗透水速率為120L/m2·h,反洗壓力0.1MPa,每6個(gè)周期進(jìn)行1次加NaClO反洗,加藥量為15mg/L。化學(xué)清洗每隔12個(gè)月一次,化學(xué)清洗時(shí)間6090min

超濾的過(guò)濾作用非常明顯,出水濁度可以穩(wěn)定在0.050.10NTU,SDI<1,完全滿(mǎn)足反滲透裝置的進(jìn)水要求。

2、反滲透系統(tǒng)

1)一 級(jí)反滲透系統(tǒng)

預(yù)脫鹽系統(tǒng)設(shè)置兩級(jí)反滲透裝置, 級(jí)反滲透裝置2套,單套流量為27m³/h,回收率為75%,排列方式為32,采用美國(guó)海德能公司LFC3電中性低污染膜元件,共60支。反滲透進(jìn)水pH7.58.1,不加酸堿,阻垢劑投加量為4mg/L,在反滲透前加23mg/L的還原劑Na2SO3,控制氧化還原電位ORP<200mV,防止氧化性物質(zhì)對(duì)反滲透膜的破壞。 級(jí)RO裝置工作穩(wěn)定,出水硬度約為0

2二級(jí)反滲透系統(tǒng)

二級(jí)反滲透裝置2套,單套流量為24m³/h,回收率90%,排列方式為31,采用美國(guó)海德能公司CPA4低壓高脫鹽膜元件,共48支。二級(jí)反滲透進(jìn)水pH516614,由于二級(jí)反滲透脫鹽率受pH影響較大,故加入NaOH調(diào)整pH715813,使水中CO2基本轉(zhuǎn)化為HCO-3而被去除,同時(shí)也可保證產(chǎn)水pH>6。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,雖然脫鹽率不高,但產(chǎn)水電導(dǎo)率能保持在2μS/cm以下。

后續(xù)EDI裝置的進(jìn)水水質(zhì)具體要求見(jiàn)表5,其中需要特別重視的是進(jìn)水電導(dǎo)率、硬度、CO2、TOC及硅含量。預(yù)處理及預(yù)除鹽系統(tǒng)的正常運(yùn)行是保證EDI進(jìn)水水質(zhì)合格的關(guān)鍵,對(duì)比表3,表4和表5可知 級(jí)反滲透出水的電導(dǎo)率及硬度已經(jīng)能很好地滿(mǎn)足EDI進(jìn)水要求。但考慮到以后采用城市污水再生水為水源,水質(zhì)情況較為復(fù)雜,故增加二級(jí)反滲透設(shè)備很有必要,同時(shí)還應(yīng)關(guān)注反滲透污堵問(wèn)題的發(fā)生。


全膜法


3EDI裝置

1EDI特點(diǎn)及運(yùn)行情況

EDI是一種將電滲析與離子交換有機(jī)結(jié)合的新型膜分離技術(shù),構(gòu)造類(lèi)似電滲析器,所不同的是在淡水室中充填有陰陽(yáng)離子交換樹(shù)脂。在高純水中,離子交換樹(shù)脂的導(dǎo)電性能比與之相接觸的水要高23個(gè)數(shù)量級(jí),所以幾乎全部從溶液到脂面的離子遷移都是通過(guò)樹(shù)脂來(lái)完成的。水中的離子首先因交換作用吸附于樹(shù)脂顆粒上,再在電場(chǎng)作用下,經(jīng)由樹(shù)脂顆粒構(gòu)成的“離子傳播通道”遷移到膜表面并透過(guò)離子選擇性膜進(jìn)入濃水室。同時(shí)在樹(shù)脂、膜與水相接觸的界面處,界面擴(kuò)散中的級(jí)化使水解離為H+OH-。它們除部分參與負(fù)載電流外,大多數(shù)又起到對(duì)樹(shù)脂的再生作用,從而使離子交換、離子遷移、電再生3個(gè)過(guò)程相伴發(fā)生、相互促進(jìn),達(dá)到連續(xù)去離子的目的。

該電廠的EDI裝置為河北電力設(shè)備廠自行開(kāi)發(fā)研制的板式EDI22型,單個(gè)模塊產(chǎn)水量2m³,分為2組,每組11個(gè)模塊,共22個(gè)模塊,產(chǎn)水量2×22m³/h,回收率95%。陰離子交換膜材質(zhì)為苯乙烯季胺,陽(yáng)離子交換膜材質(zhì)為苯乙烯磺酸,濃室隔板材質(zhì)采用硅橡膠,淡水隔材質(zhì)采用ABSEDI系統(tǒng)采用濃水循環(huán)方式運(yùn)行,將進(jìn)水一分為二,大部分水由模塊下部進(jìn)入淡水室中進(jìn)行脫鹽,小部分水作為濃水循環(huán)回路的補(bǔ)充水。濃水從模塊的濃水室出來(lái)后,進(jìn)入濃水循環(huán)泵入口,經(jīng)升壓后送入模塊的下部,一般控制濃水壓力比淡水低0.040.07MPa,避免膜兩側(cè)壓力不平衡發(fā)生滲漏現(xiàn)象。

其中大部分水送入濃水室內(nèi),繼續(xù)參與濃水循環(huán),小部分水送入級(jí)水室作為電解液,電解后攜帶電級(jí)反應(yīng)的產(chǎn)物和熱量而排放,整個(gè)系統(tǒng)無(wú)單獨(dú)的濃水排放途徑。

EDI裝置剛開(kāi)始調(diào)試時(shí),模塊處于再生狀態(tài),此時(shí)分別給定一組模塊40A的電流,采用穩(wěn)流運(yùn)行模式,初始電壓160V左右。通電后濃水電導(dǎo)率迅速升高,電壓隨之緩慢降低。當(dāng)濃水電導(dǎo)升到1100μS/cm時(shí),加大級(jí)水排放量,同時(shí)在濃水循環(huán)泵出口排出部分濃水,此時(shí)濃水電導(dǎo)率基本不再升高。模塊持續(xù)再生90h后,濃水電導(dǎo)率降至200μS/cm,模塊再生結(jié)束,投入正常運(yùn)行。正常運(yùn)行后,調(diào)整濃水循環(huán)量為3m³/h,級(jí)水排放量1m³/h,進(jìn)水流量23m³/h,此時(shí)產(chǎn)水流量22m³/h。進(jìn)水壓力,產(chǎn)水壓力,濃水進(jìn)口壓力,濃水出口壓力等均調(diào)整至給定壓差。整流柜采用穩(wěn)流運(yùn)行方式,設(shè)定電流25 A,電壓在97105V波動(dòng)。在濃水循環(huán)泵出口處對(duì)濃水系統(tǒng)加NaCl,提高其電導(dǎo)率,濃水電導(dǎo)率維持在110140μS/cm,以保證產(chǎn)水水質(zhì),同時(shí)降低EDI裝置的耗電量。

經(jīng)過(guò)近一年的運(yùn)行,該電廠EDI裝置的產(chǎn)水電導(dǎo)率一直穩(wěn)定在0.060.08μS/cm,活性硅<10μg/L,產(chǎn)水水質(zhì)優(yōu)于常規(guī)水處理系統(tǒng)產(chǎn)水電導(dǎo)率0.10.2μS/cm,活性硅1520μg/L,完全符合鍋爐補(bǔ)給水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求。

2進(jìn)水水質(zhì)對(duì)EDI的影響

在操作電流下,隨著進(jìn)水電導(dǎo)率的增加,EDI產(chǎn)水電導(dǎo)率也在增加。但在設(shè)定范圍內(nèi),產(chǎn)水水質(zhì)變化不明顯。當(dāng)進(jìn)水電導(dǎo)率超出限值,進(jìn)水中離子增多,水的導(dǎo)電能力加強(qiáng),產(chǎn)生級(jí)化的趨勢(shì)減弱,水解離程度減弱,生成的H+OH-減少,導(dǎo)致樹(shù)脂再生效果變差,有時(shí)甚至?xí)霈F(xiàn)淡水室的樹(shù)脂大部分處于飽和失效狀態(tài),產(chǎn)水水質(zhì)惡化的情況。

水的回收率主要取決于進(jìn)水的硬度。淡水室陰膜級(jí)化產(chǎn)生的OH-在濃水室中向陽(yáng)級(jí)方向的定向移動(dòng)使?jié)馑业年幠け砻婢S持一個(gè)高的pH層面,致使淡水室透過(guò)陽(yáng)膜的Ca2+Mg2+在此處級(jí)易生成沉淀。陰級(jí)表面由于水電解產(chǎn)生的OH-,也使陰級(jí)區(qū)存在pH較高的現(xiàn)象。在進(jìn)水硬度高的條件下,降低水的回收率,從而有效控制濃水室的結(jié)垢趨勢(shì)。

另外進(jìn)水中的CO2 也會(huì)影響EDI的產(chǎn)水水質(zhì),CO2進(jìn)入EDI組件后,與水電解產(chǎn)生的OH-結(jié)合產(chǎn)生CO2-3H2O。CO2-3作為交換順序在HSiO-3之后的弱電解質(zhì),它在水中的濃度將干擾EDI對(duì)弱電解質(zhì)的去除。過(guò)高的CO2可以通過(guò)調(diào)整RO進(jìn)水pH或?qū)?/span>RO產(chǎn)水脫氣而去除。預(yù)處理及預(yù)除鹽系統(tǒng)的正常運(yùn)行是保證EDI進(jìn)水水質(zhì)合格的關(guān)鍵,其中需要特別重視的是EDI進(jìn)水電導(dǎo)率、硬度、CO2、TOC及活性硅含量。在兩級(jí)RO出水基本無(wú)硬度的情況下,該EDI的回收率設(shè)定為95%,運(yùn)行實(shí)踐表明裝置能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。


全膜法


3濃水流量和電導(dǎo)率對(duì)EDI的影響

在運(yùn)行過(guò)程中,淡水中所有的被去除的離子都匯集到濃水中來(lái),濃水的電導(dǎo)率得以升高,濃水又是循環(huán)使用的,因此濃水的電導(dǎo)率不斷地被提高,整個(gè)EDI組件的電阻得以降低。濃水電導(dǎo)率是影響EDI模塊電子流遷移的重要因素,在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn),減小濃水流量,可以提高系統(tǒng)的電流穩(wěn)流運(yùn)行時(shí)可降低系統(tǒng)電壓,并能在一定程度上提高產(chǎn)水水質(zhì)。

實(shí)際上濃水流量是通過(guò)濃水電導(dǎo)率來(lái)影響系統(tǒng)運(yùn)行的,濃水流量越小,濃水含鹽量越高,濃水室電阻越小,恒壓情況下其電壓相應(yīng)降低,而淡水室電壓增加后濃水更易于分解生成H+OH-,產(chǎn)水水質(zhì)得到提高。但是濃水流量過(guò)小會(huì)造成膜兩側(cè)濃度差過(guò)大,形成濃差擴(kuò)散,影響產(chǎn)水水質(zhì)。另一方面,運(yùn)行過(guò)程中濃水室陰離子交換膜表面處的pH較高,濃水中的成垢物質(zhì)在低流速下可能會(huì)富集而引起結(jié)垢,同時(shí)也存在著EDI組件因級(jí)水室過(guò)熱而引發(fā)組件變形損壞的問(wèn)題。一般經(jīng)驗(yàn)是濃水流量為進(jìn)水流量的5%10%。

濃水的電導(dǎo)率直接影響產(chǎn)水電導(dǎo)率,調(diào)試中發(fā)現(xiàn)當(dāng)濃水電導(dǎo)率在100200μS/cm時(shí),產(chǎn)水電導(dǎo)率相對(duì)穩(wěn)定,當(dāng)濃水電導(dǎo)率低于100μS/cm時(shí),產(chǎn)水電導(dǎo)率持續(xù)上升,且濃水電導(dǎo)率越低,產(chǎn)水水質(zhì)越差。因此濃水電導(dǎo)率維持在范圍內(nèi),以保證EDI組件有足夠的電流通過(guò)。當(dāng)進(jìn)水電導(dǎo)率較低,即使采用濃水循環(huán)方式也很難達(dá)到要求時(shí),就需要向濃水循環(huán)系統(tǒng)中加鹽來(lái)提高濃水電導(dǎo)率。當(dāng)濃水電導(dǎo)率>140μS/cm時(shí),產(chǎn)水電導(dǎo)率變化不明顯,穩(wěn)流情況下電壓有所下降,但同時(shí)需考慮耗鹽量及濃差擴(kuò)散問(wèn)題。

級(jí)水的作用主要是給電級(jí)降溫和帶走電級(jí)表面產(chǎn)生的氣體,一般控制級(jí)水流量為進(jìn)水流量的1%。EDI再生時(shí)由于電流加大,級(jí)水流量可調(diào)大至進(jìn)水流量的2%3%。秸稈電廠EDI系統(tǒng)的級(jí)水流量設(shè)定為進(jìn)水流量的5%,主要是考慮到系統(tǒng)無(wú)單獨(dú)的濃水排放途徑,小部分濃水以級(jí)水的形式送入級(jí)水室而排放,以維持濃水電導(dǎo)率,級(jí)水流量的加大還有利于電級(jí)的正常運(yùn)行,延長(zhǎng)其工作壽命。

鑒于以上分析,建議在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中采用保持較大的濃水流量,通過(guò)降低EDI進(jìn)水硬度,適當(dāng)增加濃水電導(dǎo)率的方法來(lái)維持EDI較高的電流效率和產(chǎn)水水質(zhì)。

4操作電流對(duì)EDI裝置的影響

EDI裝置與電滲析不同,除鹽過(guò)程中需要發(fā)生級(jí)化現(xiàn)象,即在水與離子交換膜或樹(shù)脂界面上發(fā)生水的解離反應(yīng),生成大量H+OH-,使樹(shù)脂不斷得到再生,因此EDI裝置就有一個(gè)低工作電流要求,而且該工作電流大于發(fā)生級(jí)化現(xiàn)象時(shí)的級(jí)限電流,它與進(jìn)水水質(zhì)、膜及樹(shù)脂性能和組件結(jié)構(gòu)有關(guān)。一般來(lái)說(shuō),系統(tǒng)電流越大,產(chǎn)水水質(zhì)越好。

因?yàn)樵谳^大的電流下,參與電子流遷移的離子多,使得更多的鹽分離子從淡水室遷移至濃水室,同時(shí)淡水室中水的解離度大,產(chǎn)生的H+OH-數(shù)量多,樹(shù)脂的再生效果好,從而產(chǎn)水的電導(dǎo)率小。但是當(dāng)電流加大到限值時(shí),淡水室離子交換和樹(shù)脂再生達(dá)到級(jí)限,剩余的H+OH-主要用于負(fù)載電流,已無(wú)助于進(jìn)一步降低產(chǎn)水電導(dǎo)率,會(huì)引發(fā)過(guò)量的水電離和離子反擴(kuò)散而降低產(chǎn)水水質(zhì)。同時(shí)級(jí)室中會(huì)產(chǎn)生大量的氫氣和氧氣,不利于EDI的正常運(yùn)行。所以不宜采用過(guò)高的電流值。電流的調(diào)節(jié)應(yīng)以產(chǎn)水水質(zhì)為目的,在產(chǎn)水水質(zhì)達(dá)到要求的前提下電流越小越好。

為了降低設(shè)備運(yùn)行電耗,考察操作電流對(duì)出水水質(zhì)的影響程度,在其他運(yùn)行條件不變的情況下進(jìn)行了幾次改變操作電流的試驗(yàn),結(jié)果表明EDI操作電流在1525 A時(shí),產(chǎn)水電導(dǎo)率都能保證在0.08μS/cm以下。建議EDI正常運(yùn)行時(shí)供電電流為1.52A/模塊,當(dāng)模塊出水不合格,需要再生時(shí),再生電流可設(shè)定為35 A/模塊。

三、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

以產(chǎn)水量為50m³/h膜法處理系統(tǒng)與產(chǎn)水量為80m³/h的離子交換系統(tǒng)制水成本的比較,詳見(jiàn)表7。由表7可以看出,在相同原水的情況下離子交換系統(tǒng)制水成本比全膜法處理系統(tǒng)高出約0.776/m³,若按電廠年需要用水量200萬(wàn)m³計(jì)算,則年運(yùn)行費(fèi)用可節(jié)約150萬(wàn)元。如產(chǎn)水量都為50m³/h采用全膜法水處理系統(tǒng)比離子交換系統(tǒng)基建總投資高出約125.7萬(wàn)元,但在年產(chǎn)水量200萬(wàn)m³的情況下,新建項(xiàng)目采用全膜法系統(tǒng),投資差額一年就可收回,而且無(wú)酸堿排放,社會(huì)效益顯著。

四、結(jié)論

1、秸稈電廠的運(yùn)行結(jié)果表明,在進(jìn)水水質(zhì)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求的條件下,采用UFROEDI工藝處理地下深井水,產(chǎn)水水質(zhì)連續(xù)穩(wěn)定,完全能夠達(dá)到鍋爐補(bǔ)給水水質(zhì)要求。全膜水處理系統(tǒng)與傳統(tǒng)離子交換工藝相比,運(yùn)行成本低,操作簡(jiǎn)單,且無(wú)酸堿排放,經(jīng)濟(jì)可行。

2EDI裝置的進(jìn)水水質(zhì)、濃水流量和電導(dǎo)率、操作電流等是影響EDI系統(tǒng)正常運(yùn)行的重要因素。應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況確定各操作參數(shù),并協(xié)調(diào)好它們之間的關(guān)系。


全膜法


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