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制藥廢水處理技術(shù)分析 (三)

2022-05-26  來自: 環(huán)保水圈 瀏覽次數(shù):654

四、制藥廢水處理工程

HDICCASS復(fù)合工藝處理高濃度制藥廢水

制藥廢水


1廢水水質(zhì)與水量

某制藥企業(yè)以青霉素類及頭孢菌素類粉針生產(chǎn)為主,其小型青霉素類原料藥合成車間產(chǎn)生的廢水主要分兩類:一是粉針劑車間洗滌、洗瓶、化驗室排水等廢水,COD濃度較低,采用水解/生物接觸氧化工藝處理;二是來自原料合成過程中結(jié)晶、提純等工序母液的排放,潔凈區(qū)的清場、消毒等環(huán)節(jié)的排水,這類廢水主要污染物有丁醇等有機溶劑、少量的抗生素原粉及較高濃度的NaCI、KCI等鹽類,COD濃度較高,水量波動較大,水質(zhì)實測結(jié)果見表1。

制藥廢水


本廢水處理工程主要針對這部分高濃度廢水。廢水處理站處理能力為260 m³/d,處理出水水質(zhì)需達到《制藥工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 混裝制劑類》(GB219082008)

2、廢水處理技術(shù)的確定

結(jié)合本工程實際,采用HDICCASS相結(jié)合的處理工藝,工藝流程見圖1

制藥廢水


各工序設(shè)計處理效果見表2。

制藥廢水


從實測進水水質(zhì)看,其BOD5COD05,屬生化性較好的有機廢水,宜采用生化工藝處理。由于綜合廢水的BOD5遠大于l000 mgL,故選用厭氧處理技術(shù)是經(jīng)濟合理的。

HDIC(厭氧多循環(huán)反應(yīng)器)EGSBIC兩種工藝相結(jié)合,在已有的IC反應(yīng)器基礎(chǔ)上增加EGSB出水回流,并設(shè)置了內(nèi)回流和沼氣回流,強化了反應(yīng)器內(nèi)循環(huán),使得液體上升流速加大,容積負荷高且產(chǎn)氣量大;顆粒污泥的沉降速度遠大于液體的上升流速,顆粒污泥不會因為液體的紊動而流失,保證了反應(yīng)器內(nèi)的污泥濃度;反應(yīng)器的啟動時間短,高徑比大,占地面積小。由于厭氧出水水質(zhì)一般達不到排放標(biāo)準(zhǔn),仍需后接好氧處理。

目前國內(nèi)處理此類廢水主要采用的好氧工藝活性污泥法、生物接觸氧化法等。其中CASS工藝不但具有良好的有機物處理效果,而且具有很好的脫氮除磷效果,在生活污水、工業(yè)廢水處理工程中均有應(yīng)用。

五、工藝說明

1、預(yù)處理

預(yù)處理單元主要包括:格柵、斜板沉淀池和凋節(jié)水解池,其中調(diào)節(jié)水解池設(shè)置潛水?dāng)嚢瑁WC水質(zhì)混合均勻。由于原水為制藥廢水,水解酸化時可能產(chǎn)生有害氣體,為避免產(chǎn)生二次污染,調(diào)節(jié)池集中排氣,經(jīng)活性炭吸附后外排。

2生物處理

生物處理部分為主體工藝,包括HDIC反應(yīng)器和CASS反應(yīng)池。

1 HDIC反應(yīng)器

AHDIC反應(yīng)器在EGSB的基礎(chǔ)上,增加了一個無外加動力的內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),進一步加強了反應(yīng)器內(nèi)污泥和沼氣的內(nèi)循環(huán)作用,提高了反應(yīng)器內(nèi)的液相流速,從而加大了反應(yīng)器的容積負荷,提高了去除效率,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。

制藥廢水


B、三相分離器是HDIC反應(yīng)器特色和重要的裝置。HDIC內(nèi)設(shè)置了兩級三相分離器,它們具有以下功能:收集從分離器下的反應(yīng)室產(chǎn)生的沼氣,使得在分離器之上的懸浮物沉淀下來;能夠適應(yīng)HDIC反應(yīng)器上升流速高的要求,不影響氣、液、固分離效果。將HDIC反應(yīng)器隔成兩個反應(yīng)室,使得反應(yīng)器的實際處理能力大大增強,抗沖擊負荷能力提高,保證了運行的穩(wěn)定性。

C布水系統(tǒng)是厭氧反應(yīng)器的關(guān)鍵配置,它對于污泥與進水充分接觸、利用反應(yīng)器的污泥是十分重要的。布水系統(tǒng)兼有配水和水力攪動作用,為了保證這兩個作用的實現(xiàn),需要滿足如下原則:進水裝置的設(shè)計使分配到各點的流量相同;進水管不易堵塞;盡可能滿足污泥床水力攪拌的需要,保證進水有機物與污泥迅速混合,防止局部產(chǎn)生酸化現(xiàn)象。

D控制系統(tǒng)是厭氧反應(yīng)器的必要配置,它通過對HDIC的進水量、回流量、溫度、pH、沼氣產(chǎn)量等的監(jiān)控,可保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行,避免反應(yīng)器因水質(zhì)的波動受到?jīng)_擊而長時間不能恢復(fù)正常運行;同時使整個運行管理簡單、操作方便。HDIC反應(yīng)器的運行溫度為3538℃,因此在HDIC反應(yīng)器進水處設(shè)換熱裝置,利用水–水換熱器加熱。

2CASS反應(yīng)池

CASS工藝是把SBR的反應(yīng)池沿長度方向分為兩部分,前部為生物反應(yīng)區(qū)(預(yù)反應(yīng)區(qū)),后部為主反應(yīng)區(qū),在主反應(yīng)區(qū)后部安裝了可升降的潷水裝置,曝氣、沉淀等在同一池內(nèi)周期循環(huán)運行,省去了常規(guī)活性污泥法的二沉池和污泥回流裝置。

3污泥處理

水處理系統(tǒng)產(chǎn)生的柵渣、污泥及時外運處理。沉淀池以及CASS反應(yīng)池產(chǎn)生的污泥濃縮后,經(jīng)板框壓濾機進一步脫水,泥餅可以直接外運。污泥處理系統(tǒng)產(chǎn)生的污水回流至調(diào)節(jié)水解池重新進入處理系統(tǒng),不對外界環(huán)境造成污染。此外,HDIC反應(yīng)器產(chǎn)生的污泥可作為接種污泥外售。

4、主要構(gòu)筑物及設(shè)備

主要構(gòu)筑物及設(shè)備見表3

制藥廢水


六、處理效果與效益分析

1、 異常情況及解決措施

1HDIC反應(yīng)器

3HDIC反應(yīng)器啟動、負荷提高及穩(wěn)定運行三個階段的進、出水COD測定結(jié)果。

制藥廢水



啟動期間投加淀粉廠HDIC反應(yīng)器的顆粒污泥,初始進水COD5000 mgL,當(dāng)出水VFA200mgL,pH、ALK、COD正常,即進入提高負荷階段;在進入提高負荷階段后,控制出水VFApH、ALK、COD指標(biāo)調(diào)試后期即20093月以后.盡管進水COD值較高,出水COD仍在較低的范圍之內(nèi),系統(tǒng)進入穩(wěn)定運行。每天監(jiān)測COD兩次,間隔12 h取樣一次,17個月的檢測結(jié)果表明HDIC總體處理效率高于設(shè)計值。

雖然在調(diào)試過程中嚴格控制溫度、pH、進水濃度、堿度及VFA等變化,HDIC反應(yīng)器也曾發(fā)生堿度降低及VFA突然升高的情況,但通過投加碳酸鈉及強化回流,系統(tǒng)很快恢復(fù)正常。

2CASS

A、當(dāng)水中氨氮和磷含量比例失調(diào)時,CASS池會出現(xiàn)生化性差的情況,此時可通過定期向CASS池中投加尿素和磷肥,補充NP,并適量降低負荷,以改善池內(nèi)廢水的可生化性。

B、當(dāng)CASS池負荷過高時,系統(tǒng)會產(chǎn)生大量泡沫,并伴有污泥上浮,出水SS明顯增加的現(xiàn)象,此時可通過投加少量的絮凝劑PAC、增加曝氣量、調(diào)節(jié)CNP值、提高污泥濃度等措施,經(jīng)23 d的調(diào)整,系統(tǒng)得到恢復(fù)。

2、工程驗收

該處理工程于20094月通過當(dāng)?shù)?a href="/Article-detail-id-2011294.html" title="環(huán)保">環(huán)保部門的監(jiān)測驗收,實測結(jié)果見表4(3次實測值的平均值)。

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1)由調(diào)試階段運行數(shù)據(jù)及表4可知,采用預(yù)處理/HDIC反應(yīng)器/CASS工藝處理高濃度制藥廢水,處理效果良好,運行穩(wěn)定、可靠。

2)該工藝充分發(fā)揮了厭氧處理的優(yōu)勢,耐沖擊負荷能力強,產(chǎn)泥量少;并可根據(jù)進水水質(zhì)的變化隨時進行調(diào)整,適合在類似制藥廢水處理中應(yīng)用。

3)自控部分采用PLC監(jiān)控系統(tǒng),對工藝過程及設(shè)備進行控制和管理,保證了整個廢水處理系統(tǒng)經(jīng)濟運行。

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